0 министерство высшего и среднего специального образования республики узбекистан
- пластовое давление, принимаемое за 110 МПа; Р гс – гидростатическое давление, испытываемое пластом; γ
Download 0,93 Mb. Pdf ko'rish
|
Монография 2020 якуний
- пластовое давление, принимаемое за 110 МПа;
Р гс – гидростатическое давление, испытываемое пластом; γ 1 – удельный вес бурового раствора, равный 2050 кг/м 3 ; γ 2 – удельный вес воды, равный 1200 кг/м 3 ; h 1 – высота столба бурового раствора (5035 м); h 2 – высота столба тампонажной смеси над пластом (400 м). Подставив цифровые значения в уравнения (2.1) и (2.2), получим Р=2,0 МПа. Данная величина оказалась достаточной для проявления пласта при подъеме бурильной колонны, что обнаружилось, когда бурильные трубы с долотом были спущены на глубину 3300 м [55]. Скважина №8 на площади Ташбулак при глубине 5712 м, полностью вскрыла неогеновые отложения. После спуска и цементирования 0,194 м «хвостовика» в интервале 3900-5222 м она была пробурена до 5721 м долотом диаметром 0,1651 м. Эксплуатационная колонна 0,168 х 0,1397 м спущена на глубину 5703 м и зацементирована. Состав тампонажной смеси: УШЦ-120 и баритовый концентрат. В качестве регулятора скорости схватывания использовали реагент НТФ. Буферной жидкостью служила вода с НТФ, т.е., вода для затворения цемента. Плотность тампонажного раствора колебалась от 1930 до 2140 кг/м 3 . Цементирование проходило при повышенных давлениях 23-25 МПа и, как следствие, при заниженных расходах жидкости. Скорость подъема тампонажного раствора за колонной составила 0,60-0,90 м/с. Во время ОЗЦ за эксплуатационной колонной возрастало давление и его приходилось стравливать. Однозначно говорить о качестве цементирования проведенным АКЦ, невозможно. При испытании пластов получен приток минерализованной воды, причем по всем 6 объектам дебиты и давление были одинаковыми. После перфорации колонны в скважину с пластовым флюидом поступило значительное количество бурового раствора. Выходящая из скважины жидкость имела плотность 1600-1650 кг/м 3 . Следовательно, за эксплуатационной колонной нет сплошного тампонажного кольца, а есть каналы в затрубном пространстве. 30 Причиной такого явления можно считать отрицательное значение разницы удельных весов тампонажного и бурового растворов (γ б.р =2200 кг/м 3 ), низкие темпы закачки продавочной жидкости, удлиненный срок схватывания (более 6 ч в лаборатории, реально может оказаться еще больше) и использование барита для утяжеления тампонажного раствора, который в затрубном пространстве долго не схватывался и расслоился. В местах, где не обеспечивалось превышение плотности тампонажного раствора над плотностью промывочной жидкости, качество изоляции пласта всегда было низким. В скважине № 10 на площади Ташбулак был установлен изоляционный мост в интервале 5260-5380 м тампонажным раствором в эксплуатационной колонне 0,1397 м. Поскольку буровой раствор имел удельный вес 2160-2180 кг/м 3 , то для тампонажного раствора он должен быть не ниже 2180 кг/м 3 . Однако из-за отсутствия такого цемента или утяжелителя установили цементный мост из смеси портландцемента и баритового концентрата, затворенной для повышения удельного веса на соленой воде (γ в =1150 кг/м 3 ) с добавкой НТФ. Через 7 суток спустили бурильный инструмент для его прощупывания, но моста не обнаружили. В скважине № 22 на площади Ташбулак в интервале 5200-5240 м установили цементный мост из УШЦ-120 с добавкой НТФ–0,02%. В качестве буферной жидкости применяли водный раствор КМЦ, но мост не образовался. По нашему мнению, из-за малого количества буферной жидкости тампонажный раствор смешался с буровым, чему способствовали и низкие темпы закачки продавочной жидкости. При повторной установке эти недостатки были учтены и установлен мост [57]. Во многих случаях требуемая плотность тампонажного раствора не достигалась и после цементирования колонны для избежания проявления пласта в заколонном пространстве специально создавалось избыточное давление. Однако, как показала практика, такое противодавление не предотвращает флюидопритока в затрубное пространство. В скважине № 10 на площади Супе-Тау после цементирования 0,219 м промежуточной колонны произошло рапопроявление из глубины 3840 м. Колонна была спущена на глубину 4017 м, температура составила 160 0 С, давление 92 МПа. Следовательно, плотность тампонажного раствора должна была быть не менее 2300 кг/м 3 , на практике она составила 1900 кг/см 3 . После закачки и 31 продавки в затрубном пространстве создали избыточное давление на устье 12 МПа. Тампонажный раствор готовили из УШЦ1-120. С целью замедления сроков схватывания и загустевания применен КМЦ-600 – 0,3% и хромпик - 0,3%. При цементировании колонн в скважине №3 на площадях Зап.Бурдалык, 1-й Шорбулак произошло такое же явление. В скважину №3 на площади Зап.Бурдалык был спущен «хвостовик» диаметром 0,219 м в интервале 1300-3791 м. Забойная температура составила 100°С, пластовое давление 75 МПа. Требуемый удельный вес тампонажного раствора не ниже 2100 кг/м 3 . Однако цементирование произвели портландцементом с добавкой 30% свинцового шлака, плотность раствора 1900 кг/м 3 . Для замедления скорости схватывания использовали 0,8% сунил от массы смеси, при этом водосмесевое отношение равнялось 0,4; начало загустевания – 2 ч 30 мин. После прокачки тампонажного раствора в затрубное пространство создали противодавление 6,0 МПа. Несмотря на это, произошло затрубное водопроявление. При цементировании в этой же скважине 0, 146 м эксплуатационной колонны, спущенной на глубину 4450 м, при давлении пласта 90 МПа, на устье был выброшен тампонажный раствор плотностью 1800 кг/м 3 . Состав тампонажной смеси (%): портландцемента –20, свинцовый шлак –50 и гематит– 30. В качестве замедлителя применена ССБ (0,8% от массы смеси). Водосмесовое отношение составило 0,4; растекаемость раствора– 0,21 м, продолжительность загустевания – 3 ч 10 мин. Во время продавки тампонажного раствора началось проявление пласта, и весь раствор был вымыт пластовой водой с высоким напором. Герметизировать устье не удалось. Через некоторое время после соответствующей подготовки пласт был задавлен и колонна зацементирована. Там, где цементирование проводилось соответствующими тампонирующими материалами и с соблюдением требований технологии, качество разобщения пластов было высокое. Например, скважина №4 на площади Ташбулак глубиной 6112 м была зацементирована УЩЦ - 200. Плотность тампонажного раствора составила 2100-2120, бурового–2060-2080 кг/м 3 . Приготовленный раствор проходил через усреднительную емкость для выравнивания плотности и гомогенизации раствора. Перед тампонажным раствором и после него было закачено по 1,5 м 3 буферной жидкости - специально приготовленного утяжеленного раствора. Скорость восходящего потока в кольцевом пространстве достигла 1,5-1,7 м/с. 32 В последние годы в Узбекистане при цементировании скважин широко применяются усреднительные емкости с перемешивателями, что способствует гомогенизации тампонажного раствора, кроме того, в ней можно доутяжелять раствор до требуемой, плотности, добавляя утяжелитель. Известно, что чем больше разница удельных весов вытесняющей и вытесняемой жидкостей, следовательно, тем выше замещения, качество заполнения кольцевого пространства тампонажным раствором. Р.И. Шищенко [67] на моделях скважины высотой до 35 м установил, что успешность цементировочных работ зависит от кольцевого зазора, удельных весов цементного и бурового растворов, а также СНС бурового раствора. Критерий успешного цементирования, предложенный Р.И.Шищенко, имеет вид D: 0 бр цр D (2.3) где D - параметр, характеризующий степень вытеснения бурового раствора тампонажным; Download 0,93 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2025
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling