0 министерство высшего и среднего специального образования республики узбекистан
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ
Download 0.93 Mb. Pdf ko'rish
|
Монография 2020 якуний
23
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН В УЗБЕКИСТАНЕ Проведенный нами анализ промысловых материалов по месторождениям Узбекистана показал, что, несмотря на совершенствование технологии, и составов тампонажных растворов, при цементировании скважин наблюдается некачественное разобщение пластов, сопровождающееся затрубными нефтегазопроявлениями и межпластовыми перетоками флюидов. Отмечаются случаи оставления давления [54]. Кроме того, наблюдаются факты, свидетельствующие о негерметичности кольцевого пространства после цементирования колонны: 1) получение из газовых горизонтов юрских отложений соленасышенных вод, поступающих из вышележащих меловых отложений, залегающих над соленосными толщами; 2) появление при эксплуатации скважин в составе газапримесей, характерных для других пластов; 3) затрубные нефтегазоводопроявления. При опробовании продуктивных подсолевых горизонтов в некоторых скважинах, например, Кандымского газового месторождения, вместе с газом получена соленая пластовая вода плотностью 1120-1140 кг/м 3 . Эти явления возникли вследствие цементирования скважин цементно-бентонитовой смесью с высоким содержанием бентонитовой глины (30-35%) без применения буферной жидкости, наличия в скважине бурового раствора с неудовлетворительными свойствами (Т=60-80 с; В=15·10 -6 м 3 ; К=0,03- 0,05 м; СНС 10 =1000-2000 кг/м 2 ) и образования на ее стенках толстых глинистых корок. В скважинах Учкырского газового месторождения, например №33 проникал сероводород, содержащийся в газе нижележащего неэксплуатируемого XV горизонта в верхний, эксплуатируемый XIV горизонт. Концентрация сероводорода в газе при этом составляла до 0,001 кг/м 3 . После проведения изоляционных работ содержание Н 2 S снизилось до 0,0005 кг/м 3 . В остальных скважинах (№ 23, 38 и 99) Учкырского месторождения оно сократилось до 0,0001-0,0002кг/м 3 . В скважинах №43 и 46 не был вскрыт XV горизонт, поэтому при их эксплуатации сероводород не обнаружен. Эти факты указывают на наличие в других скважинах перетока газа из горизонта XV в вышележащий XIV по каналам, образовавшимся в затрубном пространстве. 24 Основные причины низкого качества изоляции пластов на этом месторождении следующие: 1) скважины предварительно не подготовлялись к цементированию; 2) буровой раствор имел неудовлетворительные технологические показатели (Т=70 с; В=20·10 -6 м 3 , К=0,04-0,05 м); 3) применялся цементно-бентонитовый раствор в соотношении 1:1 с высоким водосмесовым отношением, равным 1,0; 4) спуск эксплуатационной колонны производили без центраторов; 5) не использовались буферная жидкость и разделительные пробки; 6) неравномерная и низкая скорость продавки тампонажного раствора. Кроме того, тампонажный раствор не был рассчитан на сероводородную коррозию, долго не схватывался, камень имел незначительную прочность, не выдержал даже массу колонны: когда ее сняли с элеватора, она «ушла вниз» под действием собственного веса на 3м. На Шуртепинском месторождении также обнаружены перетоки газа по каналам, образовавшимся в затрубном пространстве после цементирования эксплуатационных колонн. Например, в скв. №65 при геофизических работах перед спуском 0,245 м кондуктора с глубины 412 м произошел выброс бурового раствора, перешедший в открытый газоводяной фонтан с образованием кратера диаметром 10- 12 м. Фонтанирование вызвано тем, что в Бухарском ярусе пластовое давление превысило расчетное в результате насыщения яруса переточным газом из нижних горизонтов через каналы, возникшие в кольцевом пространстве других скважин. Основные причины неудовлетворительного разобщения пластов - несоблюдение элементарных требований к цементированию скважин, несоответствие состава тампонажного раствора реальным условиям скважины, отсутствие разделительной жидкости, низкая скорость восходящего потока и др. Поступление посторонней воды в нефтяной пласт после цементирования обнаружено в скважинах Куюмазарского месторождения. В скважине №1 Куюмазар на глубину 1460 м спущена эксплуатационная колонна 0,14 м и зацементирована до устья глиноцементной смесью (1:3). Буровой раствор, обработанный реагентом УЩР, кальцинированной содой и нефтью, 25 характеризовался следующими параметрами: удельный вес 1300-1320 кг/м 3 ; условная вязкость 50 с; водоотдача 10·10- 6 м 3 за 30 мин; СНС 1/10=3800/17500 кг/м 2 . После спуска обсадной колонны промывалась в течение 30 мин. Давление на стояке при этом достигло 4,0-5,0 МПа. Вслед за буровым раствором была закачена цементно-глинистая смесь удельным весом 1600 кг/м 3 . Тампонажный раствор продавлен буровым насосом без буферной жидкости со скоростью потока в кольцевом пространстве 2 м/с. В процессе продавки тампонажного раствора загустевшая масса гель-цемента появилась на устье, когда осталось непрокачанной 30% продувочной жидкости. Очевидно, в скважине имелись зоны бурового раствора, незамещенные тампонажным. Затем после ОЗЦ приступили к испытанию скважины. Из XII пласта в интервале 1018-998 м получили нефть с водой. Исследования показали, что вода поступила из нижележащего XIII пласта (интервал 1056-1038 м). после повторного цементирования под давлением цементным раствором на соляровой основе, колонна вновь была перфорирована и получена безводная нефть. На месторождении Аккум при испытании скважин был также получен газ с водой. Скв. 9 пробурена до глубины 2473 м, спущена эксплуатационная колонна и зацементирована цементно- бентонитовой смесью до устья. Перед цементированием скважины буровой раствор имел следующие параметры: удельный вес 1260- 1280 кг/м 3 ; условная вязкость 50-60 с; водоотдача 14·10 -6 м 3 за 30 мин; СНС 1/10=6700/12500 кг/м 2 . В раствор введено 8-10% нефти от его объема. Цементирование производилось без буферной жидкости и с недостаточной интенсивностью. Скорость восходящего потока в затрубном пространстве колебалась от 0,5-0,7 м/с, так как давление прокачки превышало расчетное на 2,5-3,0 МПа, и достигло 15 МПа. В результате изменения технологии цементирования - применения буферной жидкости (вода, обработанная реагентом, по 2 м 3 под и над цементным раствором) цементного раствора без добавки глины - в скв. 6, 8, 10 и 14 этого месторождения, при испытании был получен безводный газ. Намного сложнее обстоит дело при цементировании скважин с АВПД, особенно, когда коэффициент аномальности равен 2 и более. Цементирование 0,146 м эксплуатационной колонны на скв.10 площади Чуст-Пап производили, по рекомендации ВНИИКРнефть, термосолестойким цементом ТСЦ-250. Рецептуру раствора подбирали на консистометре КЦ-3 при температуре 200°С и давлении 90 МПа. С 26 целью замедлителя загустевания применяли гипан (4%) и бихромат калия (хромпик 0,4%). Удельный вес тампонажного раствора был 1800 кг/м 3 , время загустевания – 3 ч 30 мин. Цементирование прошло нормально. При испытании получен газ с высоким содержанием Н 2 S (0,001-0,0012 кг/м 3 ), вскоре из-за наличия сероводорода скважина была законсервирована. После цементирования 0,219 м промежуточной колонны на скв. №6 Чуст-Пап, спущенной на глубину 3791 м, произошло затрубное водопроявление во время ОЗЦ. Забойная температура составляла 100 °С, давление 75 МПа. Скважину цементировали следующим составом: портландцемент (70%) и свинцовый шлак (30%). В качестве замедлителя использовали реагент сунил (0,8% от массы смеси). Водосмесевое отношение принято 0,4, при этом плотность раствора составляла 1900 кг/м 3 , время загустевания - 2ч 30 мин. Причина неудачного цементирования - несоответствие плотности тампонажного раствора с добавкой свинцового шлака условиям скважины. Она должна быть не менее 2000 кг/м 3 . При продавливании тампонажного раствора произошло значительное его смешение с буровым. Подобная ситуация с затрубным проявлением наблюдалось и в скважине №1 на площади Шорбулак при цементировании 0,146 м эксплуатационной колонны, спущенной на глубину 4450 м, при температуре 150 °С. Использовался буровой раствор с удельным весом 2100 кг/м 3 , цементный – 1800 кг/м 3 . Из-за отсутствия специального цемента пришлось применять следующую смесь: портландцемент+гематит+шлак. При добавке 0,8% ССБ срок загустевания на КЦ-3 составил 3 ч 10 мин. Многие скважины в Ферганской межгорной впадине цементируются смесью портландцемента с баритом или свинцовым шлаком. В большинстве случаев не получалось качественного разобщения пластов, приходилось производить вторичное цементирование. Основная причина - отсутствие специальных, рассчитанных на эти условия цементов или утяжелителей. Плотность тампонажных растворов, закачиваемых в скважину, оказывалась ниже или равной плотности промывочной жидкости. В последнее время из-за недостатка валютных средств скважины с АВПД, где коэффициент аномальности превышает 2, стали цементировать составом из портландцемента и баритового утяжелителя. Для повышения плотности тампонажного раствора 27 цементно-баритовая смесь затворяется на воде, насыщенной поваренной солью. Сроки схватывания и загустевания регулируются реагентом нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ). Указанный состав в полевых условиях получить достаточно сложно. При этом не достигается требуемая плотность раствора (2100-2300 кг/м 3 ). Этот состав оказался седиментационно не устойчив, кроме того, требует расхода большого количества поваренной соли. Более того, хлористый натрий в зависимости от условий (температура и давление), концентрации в растворе и химико-минералогического состава цемента может сыграть роль или ускорителя или замедлителя загустевания и схватывания [13]. Неудачное цементирование высокотемпературных скважин наблюдается при цементировании обсадных колонн при установках цементных мостов в глубоких скважинах Ферганской межгорной впадины. Скважина №9 в Центральной Фергане имела конструкцию: 0,530 м х 60 м; 0,426 м х 600 м; 0,299 м х 3889 м; 0,245/0,247 м х 5172 м., устье обвязано соответствующими колонными головками, на которых установлены крестовина, два плашечных превентора американского производства, рассчитанные на рабочее давление 70 МПа, и универсальный превентор ПУГ 280 х 350 (также импортный). Устьевое оборудование опрессовано совместно с последней промежуточной колонной диаметром 0,245-0,247 м, спущенной и зацементированной двумя секциями, на давление 45 МПа (60% от давления, соответствующего пределу текучести труб) во избежание излишней их деформации. Бурение интервала ниже промежуточной колонны 0,245 м проходило при катастрофических поглощениях раствора и проявлениях пластов. Плотность раствора устанавливалась путем «проб» - повышением или снижением ее. Применялся в основном буровой раствор с показателями: плотность 2040-2060 кг/м 3 ; условная вязкость 50-80 с; водоотдача 5-7·10 -6 м 3 /30 мин; толщина корки 0,015- 0,02 м и СНС 1/10=40/70-0,45/0,95 МПа. Незначительное изменение удельного веса раствора или его реологических характеристик вызывало поглощение или движение его за счет проявления пластов. При достижении глубины 5505 м провели геофизическое исследование скважин и в интервале 5300-5475 м установили наличие трех проницаемых пластов. Спуск 0,194 м «хвостовик» производили на бурильных трубах с лево-правым переводником без герметизирующих «голову хвостовик» устройств. 28 «Хвостовик» зацементирован тампонажным раствором, состоящим из смеси (масс %): портландцемент-30, импортный барит – 20, свинцовый шлак–50, НТФ –0,08. Смесь затворялась на соленой воде плотностью 1200 кг/м 3 (на пресной воде необходимое значение на достигалось). В скважину закачивали тампонажный раствор плотностью 2060 кг/м 3 ; время загустевания при температуре 145°С – 5 ч 30 мин. В процессе цементирования вновь появилось поглощение раствора пластом, продолжающееся при отсутствии циркуляции. Скважина находилась на ОЗЦ в течение 10 сут. После опрессовки колонны и цементного стакана на требуемое давление (11,0 МПа) бурильную колонну с лево-правым переводником благополучно подняли и, навернув трехшарошечное долото, начали спуск инструмента. На глубине 3300 м заметили перелив раствора из скважины. Закрыв ПУГ, скважину промыли с некоторым противодавлением. Однако давление перед штуцером продолжало расти (до 20,0 МПа). Из скважины выходил раствор плотностью 1700 кг/м 3 с высокой водоотдачей. Если допустить, что пластовое давление равно 110 МПа, то для задавливания пласта на глубине нахождения долота потребуется раствор плотностью 2500-2700 кг/м 3 , что практически невозможно. Производить «лобовую» задавку было рискованно, так как колонна и устьевое оборудование испытаны на давление 45 МПа, а требуется более 50 МПа. Бурильный инструмент с долотом спустили при интенсивном водопроявлении до 5000 м, а устье герметизировали ПУГом. Через отвод выпускалась выходящая из скважины жидкость (высокоминерализованная вода – рапа температурой выше 100°С, плотностью 1250 кг/м 3 ). Вода была настолько насыщена солью (NaCl), что кристаллизация ее начиналась в отводах превенторов и скважина выбрасывала кристаллическую соль. В последующем с рапой поступила нефть (до 15-20% от объема выходящей жидкости). Далее закачкой тяжелого раствора плотностью 2300-2500 кг/м 3 с расчетом на поглощение его пластами ликвидирован открытый водонефтяной фонтан (за 16 дней). Начальное давление закачки составляло 43 МПа, количество утяжеленного раствора – 250 м 3 ,темп закачки – 0,008 м 3 /с, затем – 0,25-0,30 м 3 /с. Основной причиной водонефтепроявления на этой скважине, по нашему мнению, долгое несхватывание тампонажной смеси и нахождение ее в пастообразном состоянии в затрубном пространстве. В результате она не могла оказать достаточного сопротивления 29 движению пластового флюида и в то же время препятствовала передаче гидростатического столба бурового раствора. В таком случае пласт испытывал не репрессию, а депрессию: (2.1) (2.2) где Р пл Download 0.93 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling